實(shí)驗室超純水機作為常規儀器,越來(lái)越受到廣大用戶(hù)的接受和使用,其原理都是一樣的,無(wú)論是進(jìn)口還是國產(chǎn)的純水機,他們的功能都大同小異,以下是純水機的常見(jiàn)故障分析。故障現象系統不制水:可能是自來(lái)水沒(méi)開(kāi)或水壓不夠,系統會(huì )發(fā)出報警聲,打開(kāi)自來(lái)水或短接低壓保護開(kāi)關(guān)。短接可能會(huì )造成增壓泵空轉而損壞泵。超純水機可能是預處理濾芯堵塞,水通量減小或沒(méi)水通過(guò),更換預處理濾芯。低壓保護開(kāi)關(guān)損壞,不能正常閉合,更換低壓保護開(kāi)關(guān)。
我國鍋爐燃用的燃料主要是煤。一般大型鍋爐和電站鍋爐常燃用煤粉,因此要有一套將原煤磨制成煤粉的制粉系統。系統,經(jīng)原煤倉落下的煤由給煤機送入磨煤機磨碎。在磨煤過(guò)程中同時(shí)對煤進(jìn)行干燥,干燥介質(zhì)通常用熱空氣。冷空氣由送風(fēng)機送入空氣預熱器,在這里吸收排煙的熱量成為熱空氣。熱空氣的一部分經(jīng)排粉機 升高壓頭后進(jìn)入磨煤機,在對煤進(jìn)行加熱與干燥的同時(shí)攜帶磨好的煤粉離開(kāi)磨煤機,可見(jiàn)這一部分熱空氣除作為干燥介質(zhì)外,還起輸送煤粉的作用,通常把這部分熱空氣叫作一次風(fēng)。在直吹系統中,氣粉混合物從磨煤機出來(lái)后,經(jīng)煤粉管道直接送入燃燒器,并由燃燒器噴入爐膛燃燒。需要指出的是,在中間儲倉式制粉系統中,一次風(fēng)攜帶煤粉進(jìn)入煤粉分離器,在那里煤粉從氣流中分離出來(lái)貯存在煤粉倉中,根據負荷需要通過(guò)給粉機從煤粉倉中向燃燒器供給適量煤粉。從系統中還可看出,從空氣預熱器中出來(lái)的另一部分熱空氣,直接經(jīng)由燃燒器的配風(fēng)口進(jìn)入爐膛提供煤粉燃燒所需的空氣,這部分熱空氣叫做二次風(fēng)。
【流量缺乏】原因:水泵實(shí)踐揚程容許揚程;轉速不配套或皮帶打滑、轉速偏低;軸流泵葉片裝置角太小;吸程過(guò)高;底閥、管路及葉輪部分梗塞或葉輪缺損;出水管漏水緊張。掃除辦法:低落揚程,規復額外轉速,肅清皮帶污垢并調好皮帶緊度;調好葉片角,低落水泵裝置地位;擰緊壓蓋、密封水泵漏水處,壓緊填料或改換填料;肅清梗塞物、改換葉輪;改換走漏環(huán),梗塞漏水處?!玖髁坑纱笞冃 吭颍簽V網(wǎng)或喇叭口逐步被雜物梗塞;動(dòng)水位低落、進(jìn)水管吞沒(méi)水深不敷。

對外筒的對接焊縫進(jìn)行2%的超聲波探傷(UT),外筒對接焊縫的外表面進(jìn)行2%的磁粉探傷(MT);應包括外筒的所有T字焊縫部位和原始資料記錄中外筒焊縫存在缺陷的部位。按前文所述的制造要求進(jìn)行內筒水壓試驗,試驗壓力為1.25倍的設計壓力;內筒氣密試驗,試驗壓力為設計壓力;夾套氣壓試驗,試驗壓力為.2MPa,保壓4h;氦檢漏試驗;真空度測試和蒸發(fā)率測試。自耗量測定:貯罐技術(shù)特性要求:日蒸發(fā)率.5%,這又是一重要指標,日蒸發(fā)率過(guò)高將降低工作效率,浪費原料,也可判斷內筒是否出現泄漏。
煤粉在爐膛內燃燒釋放出大量熱量,火焰中心溫度大。爐膛內側鋪設有由金屬管道組成的水冷管壁,燃燒放出的熱量主要以熱輻射的形式被水冷壁受熱面強烈吸收。但是由于熱負荷的限制和爐膛體積的限制,爐膛出口處的煙溫一般仍高達左右。為了對這股高溫煙氣進(jìn)行利用,煙道里還依次裝有過(guò)熱器(分為幾級)、再熱器、省煤器和空氣預熱器等受熱面。高溫煙氣依次流過(guò)這些受熱面,通過(guò)對流、輻射等換熱方式向這些受熱面放熱。從空氣預熱器出來(lái)的排煙溫度一般在 左右。這時(shí)的煙氣已無(wú)法再利用,被送入除塵器進(jìn)行分離,將煙氣攜帶的絕大部分飛灰除掉,再由引風(fēng)機引入煙囪,終排入大氣。
磁力反應釜設備維護工作1)、磁力反應釜根據生產(chǎn)狀況的不同制定不同的磁力反應釜使用方法,并且嚴格按照的操作法執行;、定期對磁力反應釜進(jìn)行清洗、檢查,及時(shí)發(fā)現細小爆瓷,要定期檢查各緊固元件及密封面的可靠度,檢查、檢修磁力反應釜附屬的電機、減速機、溫度計、壓力表、密封件等;、嚴禁用來(lái)清洗夾套,夾套內介質(zhì)應呈中性,如果夾套內是冷卻水時(shí),也要防止系統內酸性介質(zhì)誤入夾套;、磁力反應釜上施焊時(shí),要焊渣不能落在瓷面上。